近日,山西焦煤西山煤電機電廠液壓件車間傳來捷報。該車間技術團隊自主設計制造的專用工裝,成功攻克ZY11000型支架液壓立柱外缸筒φ16*45°斜孔加工難題。此舉不僅節省8萬元設備采購費用,還在降本增效、質量提升等方面成效顯著,成為集團“強經營”發展策略在基層落地的生動實踐。

據了解,ZY11000型支架液壓立柱外缸筒斜孔加工是一項全新工藝挑戰。其精度要求極高,斜孔角度公差嚴、孔徑精度高,弧形缸筒貼合難度大。稍有偏差,就可能導致乳化液沖擊密封,引發立柱竄液的嚴重后果。按常規思路,車間可申請購置市場價約8萬元的專用萬向搖臂鉆床。但在集團大力倡導發揮“人努力”主觀能動性的背景下,機電廠液壓件車間毅然選擇自主創新。

該車間技術團隊將“提質增效”理念貫穿工裝研發全過程,秉持極致節約理念,利用廠內閑置的12#槽鋼、δ10厚三角鋼板等邊角余料,作為主體框架和加強筋板材料。經2次電腦模擬、4次現場測量、2次模型制作和5次優化改良,一套構思精巧、結構穩固的專用工裝最終成型。

該工裝由兩部分核心結構構成:一是45°三角形支撐底座工裝架,由閑置槽鋼和三角鋼板巧妙焊接而成,能確保外缸筒在鉆孔時保持絕對穩定性和精準的45°斜角;二是專用鉆模板,采用Q550δ70高強度板精密加工。其上表面嚴格保證與普通搖臂鉆床鉆頭的垂直度,下表面創新性加工為與缸筒外壁完美貼合的精密弧形結構,解決了因貼合不良導致的鉆頭損傷與成品率低下問題。同時,鉆模板經表面熱處理強化的導向通道,能確保鉆頭受力均勻、運行穩定,保障斜孔軸向公差與孔徑的高度一致。
這套“變廢為寶”的工裝價值顯著。成本管控上,直接實現設備采購成本歸零,最大化利用閑置材料;質量提升上,精準定位與強力支撐降低操作誤差,保障產品合格率,從源頭杜絕立柱竄液風險;生產效率上,穩固的支撐底座與弧形貼合設計大幅提升操作便捷性,且工裝結構可靠、維護成本低、使用壽命長,能持續創造價值。
機電廠液壓件車間此次實踐,深刻詮釋立足自身、深挖內潛、向技術革新要效益的降本真諦,為全廠樹立“向創新要潛力、向管理要效益”的榜樣,彰顯了基層車間在集團“強經營”策略下積極發揮“人努力”的主動作為。