
為有效提升“三個競爭力”,山西焦煤西山煤電斜溝選煤廠以“強經營”發展策略為綱,聚焦技術改造、材料管控、機電管理構建全鏈條成本管控體系。今年以來,累計節約運營成本超1200萬元,商品煤回收率提升1.5個百分點,矸石處置量下降1.6萬噸,踐行“向管理要效益、向創新要潛力”理念。
精研工藝 破解分選難題提效益

斜溝選煤廠采用有壓兩產品重介質旋流器工藝處理末煤。受原煤脫泥系統效率低、重懸浮液密度波動影響,末矸石帶煤量長期偏高,主洗系統介耗居高不下。
為突破瓶頸,該廠技術團隊聚焦重介質旋流器底流口直徑這一關鍵參數。通過系統對比500mm至440mm不同直徑下的分選效果,綜合考量壓力承載與磨損情況,將直徑優化至440mm,同步調整主洗分選密度。末矸石帶煤率從1.0%降至 0.55%(降幅45%),年減排矸石1.6萬噸,節約處置費50萬元;介耗從1.35kg/T原煤降至0.75kg/T原煤(降幅44%),推動商品煤年銷量增1.6萬噸,綜合效益近1000萬元。
針對原煤脫泥篩效率低的問題,該廠改造篩后沖水管路、調整出水角度,有效提升沖水壓力,原煤潤濕均勻性顯著改善,脫泥效率從70%躍升至85%以上,細煤泥聚團率下降。“技術改造不僅解決了長期困擾生產的分選難題,更通過工藝優化實現了從高密度、高壓力、高能耗向精準分選、低碳運行的轉型。”該廠洗煤車間副主任劉小會表示。
材料管控 全流程施策降消耗

降本離不開對材料消耗的精細管控。斜溝選煤廠以“保障安全、按需供應”為原則,將成本管控貫穿大宗材料消耗全流程。以防凍液管理為例,該廠通過設備優化、規范清洗、協同操作、動態溝通四大舉措,構建起全流程精準管控體系。在防凍液噴灑前加強設備檢修與備件儲備,確保防凍季設備正常運行;針對設備清洗環節,制定標準并提前試噴,減少隱性浪費;通過開展專項培訓、建立考核競賽機制提升人工操作規范性,員工操作合格率達100%;加強與鐵路部門動態溝通,依據未來三天途經站點最低溫度動態調整噴灑方案,杜絕“憑經驗”操作。
此外,該廠還在防凍液噴灑系統中加裝流量監控與調節裝置,并聯動裝車信號系統,有效避免多噴、漏噴、空噴。通過動態需求預測與智能聯動控制,該廠防凍液噸煤消耗從2.9kg降至2.29kg,降幅21%,年節約成本191.78萬元。
“防凍液降耗不僅是技術問題,更是管理問題?!痹搹S運銷車間主任楊智濤指出,“通過將成本管控嵌入生產全流程,我們實現了從經驗驅動到數據驅動的轉變。”
機電管理 度電必爭挖潛力

電耗是選煤廠的一項重要變動成本。斜溝選煤廠深入開展成本動因分析,秉持“該投入的保障到位,該節約的嚴格管控”的原則,向每一度電要效益。
該廠重點推行“避峰填谷”生產組織模式,按照峰谷電價區間,合理安排生產,優先在平電和谷電時段集中滿負荷運行,大幅削減高峰時段用電負荷,降低平均電價。通過合理開停設備、縮短系統啟停時間、考核小時帶煤量,減少設備空轉和低負荷損耗,堅決壓降無效電費。同時,根據生產實際靈活調控TCS系統運行,預計年節電20.20萬度。
此外,該廠加強隱性成本治理,通過杜絕跑冒滴漏、優化工藝、提升設備穩定率等,全方位堵塞成本漏洞。
“機電管理是成本管控的‘深水區’,必須以‘釘釘子精神’深挖潛力?!痹搹S機電供應部部長王喆表示,“通過將‘只要花錢的地方就要談成本管控’的理念落實到每一個環節,我們成功將隱性成本轉化為顯性效益?!?/p>
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