在選煤行業,同樣一噸原煤,如何通過精耕細作實現價值最大化,是每個選煤廠的核心課題。山西焦煤西山煤電西銘選煤廠的青年技術團隊,憑借智慧與勇氣,通過一次次成功的技改攻關為這一課題交出了出色答卷。
直面問題,青年擔當勇亮劍

隨著井下開采深入,原煤中細粒級含量持續增加,大量細粒級原煤在洗選過程中直接進入濃縮壓濾系統,作為副產品排出,造成資源浪費。同時,精煤產品灰分偏低,出現“質量過剩”,精煤與煤泥的發熱量普遍高于指標要求。
“簡單說,就是好料沒用好,設備還有潛力可挖。”主洗車間生產一隊技術隊長李浩宏直言不諱地表示。這位青年技術骨干沒有回避問題,而是聯合各專業青年同事,組建《煤泥減量化與提高精煤產率的研究》攻關項目組,靶向破解難題。
巧思破局,小改動解決大問題

“提高產率需要增加設備,但場地有限,成本太高。”
“能不能在現有工藝基礎上優化?”
項目組反復研討后,終于找到突破口——對原有的3203分級振動篩進行改造,更換為3mm、40mm兩段式交叉篩。這一看似簡單的改動,實則蘊含著大智慧。它讓部分細粒級原煤在入洗前就被精準篩分出來,符合質量要求的直接配入精煤銷售,實現了“不洗而選”,既節約洗選成本,又緩解系統壓力。
煤泥利用的關鍵在于水分控制。項目組骨干徐光澤通過多次試驗,摸清了煤泥水分與發熱量的關系,為設備選型提供了依據。經過大量調研比對,團隊最終引進高效單室進料空氣穿流隔膜壓濾機,成功將煤泥水分控制在合格范圍。
效益落地,真金白銀顯成效

該項目投運后,多重效益逐步顯現:重介質懸浮液黏度降低,壓濾機負荷減輕,設備投資與運行成本同步下降。經濟效益更加明顯:在168.8萬噸精煤年產量基礎上,實際年摻配量達15.32萬噸,創造經濟效益4596萬元。通過優化交叉篩分效率,進一步降低洗選成本約900萬元。設備升級后,淺槽交叉篩更換項目實現月均效益提升340余萬元,全廠綜合效益增幅達5.28%。
這一成績的背后,離不開選煤廠對青年創新人才的持續培養。黨總支書記、廠長高瑞冬始終倡導“為青年搭臺子、壓擔子,在試錯中成長,在創新中突破”,推動形成技術攻關與人才成長良性互動的生動局面。
近日,該項目在山西焦煤西山煤電“提質增效”青年創新大賽中榮獲地面板塊冠軍。這一榮譽不僅是對項目成果的肯定,更是對西銘選煤廠人才培養機制的有力驗證。