
“現在太輕松了!以前加工時,得不停地喊‘往前一點,往后一點’,現在把限位擋板按刻度緊固好,把材料往限位器的擋板一頂,兩個人就能輕松搞定,又快又安全?!鄙轿鹘姑何魃矫弘娢縻懙V修理廠職工顧星欣在加工水管吊卡時開心地說。
日前,西銘礦利用廢舊材料成功研制的“規格限位器”,在聯合沖剪機作業中應用效果顯著,既解決了安全效率難題,又實現降本增效。
此前,西銘礦修理廠在使用聯合沖剪機進行配件加工時,面臨著多重困擾。作業過程需要三名職工緊密配合,人員穿梭頻繁,協調難度大。更棘手的是,因配合不當或定位不準,常導致加工出的配件規格出現偏差,不符合標準要求,造成原材料的浪費和返工損失。更危險的是,材料裁剪受力時可能飛出刀口,存在傷人隱患。
為破解這些難題,西銘礦職工集思廣益,立足崗位實際,積極開展技術攻關。他們巧妙利用廢棄的8#槽鋼邊角料,設計制作了自帶標尺的“規格限位器”。這一看似簡單的裝置,實則蘊含著大智慧。?

該裝置投入使用后,應用效果立竿見影。安全屏障更牢固:“規格限位器”從根本上避免了裁剪作業時材料受力飛出刀口的風險,作業現場安全系數顯著提升,為職工創造了更加可靠的工作環境。加工精度大提升:裝置自帶的標尺有效規范了材料裁剪的尺寸標準,確保了加工配件的合格率,大幅減少了因規格偏差導致的不合格品和原材料浪費。人力效率雙優化:該裝置的應用簡化了操作流程,原本需要三人協同操作的設備,現在僅需兩人即可高效完成作業,這不僅降低了人工成本,更使工作效率至少提升了50%。降本增效顯成效:該發明直接利用廢舊材料制作,成本低廉,實現了投入小、回報大的經濟效益。