“2050米舊皮帶修復后重新上崗,526根工字鋼翻新再利用,457根軌道經整形機處理后恢復作業能力……”2025年1月至8月,山西焦煤西山煤電屯蘭礦的材料倉庫里,昔日可能被閑置的廢舊物資,如今成了創效“香餑餑”。數據顯示,今年以來該礦材料復用率達42%,直接創效576.49萬元,以“管理+技術+監督”的組合拳,把材料管理的“減法”做成了企業效益的“加法”。
管理先行,擰緊成本控制“閥門”
“沒有規矩,不成方圓?!辈牧瞎芾淼暮诵脑谟谥贫纫幏?#xff0c;屯蘭礦第一步便聚焦《屯蘭礦輔材管理相關制度》的修訂完善,以制度為綱搭建管理框架。

在物資供應部領料現場,工作人員嚴格把控物資出入庫審核環節,尤其對非生產性材料領用,實行層層審批把關,從源頭避免不合理領用。同時,“交舊領新”已成為鐵規矩——員工領用新物資前,必須先上交對應的廢舊部件,從領用環節堵住浪費漏洞。
為壓實管理責任,礦上將材料費用指標、回收復用成效納入各部門考核體系,遵循“誰用物資考核誰”原則,考核對象既包含隊長、書記等管理人員,也覆蓋一線工人,實現全員扛責。每月,礦上依據生產計劃、銜接計劃,向各區隊下發材料指標分解表:若出現超支且未說明合理原因的情況,相關部門將面臨罰款;若能實現物資節約,則給予對應獎勵。這一“獎優罰劣”機制,有效激發了全員降本意識,真正做到“千斤重擔眾人挑”。
信息化手段的深度融入,更讓材料管理效率邁上新臺階。物資采購環節依托“焦煤易購”系統實現規范化操作,發料與庫存管理借助礦上自主搭建的“領料系統”推進。從物資采購訂單生成,到倉庫庫存預警提醒,再到車間領用登記備案,全流程均在系統內留痕記錄,不僅減少了人工操作誤差,更為后續精準管理和數據分析提供了支撐。
技術賦能,讓廢舊物資“活”起來
“以前的舊皮帶,多數時候只能當廢品處理,既浪費又可惜。”談及技術升級帶來的變化,屯蘭礦物資供應部的維修工人們深有感觸。如今,這一局面已徹底改變。礦上引入皮帶機切割機、軌道整形機等專業設備,舊皮帶經機器精準切割、標準化修復后,性能與新皮帶相差無幾;變形的軌道經整形機矯正后,重新鋪設仍能穩定承重作業,告別了以往彎軌道、毛邊皮帶直接報廢的粗放處理模式。

電纜管理曾是礦上的老大難問題。過去回收電纜時,全靠人工估算長度,“到底是300米還是200米”的爭議時有發生,管理賬目不清晰。針對這一痛點,屯蘭礦在卷電纜機上加裝計米器,實現電纜長度可視化計量,回收數據實時記錄至監督臺賬,解決了電纜管理的糊涂賬問題。
技術的延伸應用,讓降本效果成倍放大。礦上采用新的風水管、供液管內孔除銹技術,讓2萬米舊管路洗去銹跡后重新投入使用——不僅告別了以往除銹不徹底、刷漆耗力、標準化程度低的困境,還減少了因除銹不凈對設備造成的損傷,延長了管路使用壽命。
此外,地面預制軌道工藝的優化,也成為降本增效的重要助力。礦上改“井下組裝”為“地面預制”,在地面將軌道與枕木提前釘成整體,再分節運輸至井下直接鋪設。相比以往軌道、枕木分別運至井下再組裝的模式,不僅提升了運輸與鋪設效率,還大幅減少了井下作業量,進一步降低了井下作業成本與安全風險。
監督護航,守住效益轉化“底線”
“外委修理的電纜質量達標嗎?防爆開關修復后能安全使用嗎?”這些曾讓管理者牽掛的問題,如今通過“清單化+旁站式”監管機制得到妥善解決。
屯蘭礦創新外委項目監督流程,形成“事前審核、事中盯守、事后檢測”的全鏈條管控:外委修理前,工作人員清點待修設備數量,審計修理商資質,確保簽訂合同前完成合規性審核;修理過程中,安排專人現場“旁站”盯守,跟進修理進度與質量;修理完成后,要求合作方將“可修復”與“不可修復”設備全部拉回,不可修復的直接報廢,可修復的需經第三方檢測合格后,才能錄入“領料系統”重新流通。每一步均有明確清單、專人負責,確保修復物資“好用、耐用、安全用”。

在內部管控上,礦上將所有修舊利廢物資納入統一管理,每一件復用物資的來源、修復過程、領用部門等信息,均實現“臺賬可查、軌跡可溯”。“以前偶爾存在個別物資‘體外循環’的情況,現在監管全覆蓋,管理盲區已全部堵住?!蓖吞m礦物資供應部部長郭建春介紹。
從管理上“摳細節”壓實責任,用技術“破難題”激活潛力,靠監督“守底線”保障效益,屯蘭礦以精細化管理,讓廢舊材料煥發新價值。據統計,2025年1月至8月,該礦各類物資修復創效項目達500余項(涵蓋軌道、皮帶、風水管等多個細分品類),576.49萬元的直接創效不僅是階段性的亮眼成績,更為礦井高質量發展筑牢了成本優勢、夯實了堅實底氣。